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歐姆龍CJ1系列 PLC在玻璃鋼化爐中的應用

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文章來源: 網絡 發(fā)布時間: 2017-8-28

凌控導讀:本文介紹了OMRON CJ1系列PLC在玻璃鋼化爐上的應用,針對鋼化爐的非標而且類型多樣化的特點,充分利用CJ1 PLC任務化、功能化及虛擬化等靈活強大的編程功能,不僅實現(xiàn)了對生產工藝過程精確完美的控制,而且實現(xiàn)了程序的相對標準化。

一、 引言
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司(簡稱北玻)洛陽北方玻璃技術股份有限公司(簡稱北玻)成立于1995年,是集玻璃深加工設備設計、制造、銷售和高端深加工玻璃產品生產、銷售為一體的高新技術企業(yè)歐姆龍 主要產品為玻璃鋼化設備及其附屬設備、低輻射鍍膜玻璃設備及其附屬設備、安全玻璃、節(jié)能玻璃歐姆龍 公司專注于玻璃深加工技術裝備研發(fā),具有完整產業(yè)鏈和持續(xù)自主創(chuàng)新能力,位居玻璃深加工裝備行業(yè)的龍頭CJ1系列 鋼化爐年產量300多臺,所生產的玻璃深加工設備出口到世界多個國家和地區(qū),包括歐美市場CJ1系列

圖1 辦公大樓 圖2 鋼化設備
二、系統(tǒng)介紹
1.簡要工藝介紹
水平輥道式玻璃鋼化爐(圖2),是既是北玻的發(fā)家產品,也是其主要產品之一CJ1系列 簡單框圖如下:

玻璃在加熱段加熱到指定溫度后,采用冷卻介質快速冷卻的過程玻璃鋼化爐 普通的平板玻璃經上片輥道輸送進加熱爐,在加熱爐中由加熱輥道帶動其往復擺動,均勻加熱至工藝溫度后送入風柵輥道用強風淬冷,再經定時冷卻后,送至卸片輥道,即完成一個周期的生產過程玻璃鋼化爐
2、系統(tǒng)硬件架構
  鋼化爐的控制系統(tǒng)主要分兩大部分:溫度控制、玻璃輸送控制,溫度控制目前我們采用的方式主要有板卡和模塊,在次不再贅述玻璃鋼化爐 主要介紹一下玻璃的輸送控制,輸送控制系統(tǒng)主要由PLC和相應的執(zhí)行機構組成。
  從上述的簡要框圖來看,玻璃的輸送控制并不復雜,但是本系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性要求極高,另外鋼化爐屬非標設備,種類繁多,由于我們的產量又很大,就又要求程序的標準化程度高。OMRON一直是我們的合作伙伴,最早我們使用的是OMRON的C200HG PLC,為了進一步提高程序的標準化程度,又升級為OMRON CJ1系列PLC,其中某一個型號的鋼化爐硬件配置如下:
1)、PLC配置:電源:CJ1W-PA205R 1個,CPU;CJ1G-CPU43H 3.0版1個,高速計數(shù):CJ1W-CT021 1個,模擬量單元:CJ1W-DA08C,輸出:CJ1W-OC211 2個,輸入:CJ1W-ID211 2個。
2)、編碼器2個,傳感器數(shù)個,變頻器6臺。
三. 控制系統(tǒng)的功能
1、工藝動作過程
  玻璃鋼化爐主要是由上片段、加熱段、成型段(包括風冷部分)、取片段四大部分組成,各段都配置變頻器由PLC自動控制,進行無極變速,以便各段速度完全同步。系統(tǒng)采用PLC為中心控制器完成對系統(tǒng)運動的時間順序邏輯控制、以及狀態(tài)報警顯示等任務。在加熱輥道和風冷輥道上各裝一個旋轉編碼器,以檢測玻璃在加熱輥道和風冷輥道運動位置,確保玻璃在整條生產線上的運動定位準確,系統(tǒng)的操作控制、實時數(shù)據采集和動作過程監(jiān)視、各種參數(shù)的顯示和設定,由工控機來實現(xiàn)。見圖3和圖4

圖3 PLC控制柜 圖4 變頻器控制柜
  玻璃經由上片臺輸送到上片光眼處進行等待,當進爐條件滿足時,上片和爐體傳動同步運行將玻璃輸送到爐膛內。玻璃在加熱段進行均勻加熱,啟動加熱計時器,進行加熱計時。由于爐膛長度有限,且玻璃不能停頓,因此在加熱計時未到之前,玻璃在爐膛內進行往復擺動,直至出爐。加熱計時到,打開后爐門,準備出爐。出爐時,加熱段和成型段進行同步傳動,將玻璃輸送到成型段。在玻璃輸送進成型段的過程中,根據成型工藝不同,啟動冷卻系統(tǒng)并進行冷卻計時,玻璃在成型段內和在爐體內一樣,也要進行往復擺動,直至冷卻結束。冷卻結束后,由成型段和取片段共同將玻璃輸送到取片段,然后由工人取走。即完成一個生產周期。
2、工藝特點
  從工藝過程來看輸送控制很簡單,但是有幾點要求還是很高的:1).當將玻璃從上一段輸送到下一段時,兩段的速度同步性要求很高,否則會劃傷玻璃的接觸面的,因此輸送的速度控制要精準;2)、當玻璃進入加熱段,加熱段的運動一定要可靠,不能有任何差錯,否則玻璃會軟化后粘在輥道,從而損壞輥道,加熱段輥道使用的是陶瓷輥道,價格比較昂貴,所以加熱段的運行一定要穩(wěn)定可靠;3).成型段既有平板,也有曲面的,當非平板玻璃時,要求定位精度要高,重復精度也要高,否則生產的產品就不能滿足要求。
3、編程
  CJ1 PLC具有任務編程和功能塊編程,根據設備結構可以將設備分成多個任務,如上片、加熱、成型、風冷和取片等。這些任務可以一個人完成,也可以多個人完成,最后按照條件調用各個任務。這是根據設備結構進行任務劃分,同時根據各個功能進行功能塊編程:輸送功能、往復功能、計時功能、計數(shù)功能、傳動報警等,功能相同或類似的可以編寫一個功能塊,在不同的任務中需要執(zhí)行相同或類似功能時只需調用編好的功能塊即可,避免了重復編程。見圖5

圖5 程序的工程區(qū)和編程區(qū)
  可以人為地指定IO地址,不局限于硬件槽位,而且還可以為預留的空置槽位設置一個虛擬地址,以后增加模塊時,將需要增加的模塊再添加上即可。這樣在考慮程序框架時無需考慮硬件的變化,編程時提前確定好IO地址,當硬件確定好后,只改變IO表即可,沒有的模塊設置為虛擬地址,無需改動程序。這對非標設備,不僅大大節(jié)省了程序開發(fā)時間,也不會因硬件的變化修改程序,進而實現(xiàn)程序的標準化;而且由于在空置的位置不需要增加什么占位模塊,更不需要放置備用模塊,從而大大降低硬件成本。見圖6

四﹑項目運行
  項目由C200HG升級為CJ1系統(tǒng)已經六年多了,使用CJ1系統(tǒng)的設備有一千多臺,還有多臺設備出口國外,運行非常穩(wěn)定,使用和維護十分方便,得到國內外客戶的一致好評。
五﹑應用體會
1.CJ1體積小巧,節(jié)省空間;指令高速且靈活;
2.任務化編程、虛擬地址編程和功能塊編程,既簡化了編程過程,也避免了相同功能重復編程,節(jié)省了開發(fā)時間,同時還提高了程序的標準化程度;
3.使用CJ1系統(tǒng)后大大地提高了設備定位準確行,運行穩(wěn)定性,可靠性,從而提高生產效率應用

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